对武钢研究院来说,做磁场控制的实验测试前,首先还是要关注正在进行的实验。
这个实验是根据东港大学合金实验室提供的数据,对于整个制造过程的流程和细节,进行小幅度的修改,并利用模拟和实cao同步进行的手段,达到对于修正后结果的预估评测。
最终预估评测的结论,比之前还是有提升的。
丁宗权说了一大堆的数据,最后总结道,“根据这个结果,如果进入到生产线后次品率会降低08~176之间。”
其他人也讨论起来。
东港大学合金材料实验室提供的最新数据方法,让以双辊铸轧技术为基础,生产出来的超薄钢材次品率再度下降。
这肯定是提升,只不过是在预料之中。
武钢研究院和东港大学合金材料实验室合作的项目,在次品率一项上目标是减少一半以上。
一次实验数据之减少不到2,进展上可以说是非常的小,从合作项目开始以后,在次品率这一项上,比最开始大概减少了8。
数据还算是可观,但耗费的经费已经超过三分之一,可以说完全没有达到预期,甚至相差还有些远。
这种情况也在正常范围内。
在材料研究领域上,某个研发项目达不到预期是非常正常的,尤其是在技术改善的研发方面,投资个几千万都打水漂,没有任何成果都很正常。
看次品率一项的数据就能知道,东港大学合金实验室确实有认真在做项目。
以双辊铸轧技术生产出来的超薄钢材,次品率出现最多的情况就是出现钢裂纹,钢裂纹导致的次品,占到所有次品中90以上。
只要解决了钢裂纹的问题,其他都可以说是小问题了。
当天的实验总结会议结束以后,王基铭就宣布要进行‘双辊铸轧技术磁场稳定性对于钢裂纹的影响’的研究。
这个研究并不是探索性的内容,就只是进行实验进行测试。
东港大学合金实验室的项目进度并没有达到预期,就更让王基铭想要试试,能找到出现钢裂纹的根本原因,才能够解决这个问题,否则一点点的做研发,即便是解决了大部分问题,到最后也不知问题是出在哪里。
虽然测试研究会消耗很多的经费,但如果能找到根本原因,一切就都是值得的。
这个实验测试并不是进行一、两次,而是要在各种磁场环境下制造出产品,在研究产品中钢裂纹出现的几率。
如果后续还要进行测试,甚至要到工厂的生产线上去试试。
实验测试也不是直接就能进行。
武钢的双辊铸轧技术生产线上的磁场控制设备,都是由国外公司提供的,是整体式磁极电磁侧封装置。
这种装置最初就知道存在一些问题。
最大的问题就是电磁感应强度过大,而磁极底部发热严重,同一熔池深度磁场分布不均。
这也是张工判断钢裂纹和磁场控制有关的原因所在。
他们想要进行实验测试,就需要找一个稳定的磁极控制装置,对于一般的实验室来说,这是根本无法做到的要求,但是对于武钢研究院来说,有充足的研发经费,有实力强劲的研发合作伙伴,根本就不算什么了。
第二天上午的时候,王基铭联系到了强磁场物理研究所,对方说可以提供设备支持,甚至技术人员支持。
当然,前提是资金到位。
在花费了足以让人心动的资金后,设备和人员很快全部到位,甚至直接运来两套设备,有专门的人员在cao作间进行安装,他们还准备参与到实验测试中,服务可以说绝对是一流的。
在王基铭的协调下,武钢研究院上下都为‘双辊铸轧技术磁场稳定性对于钢裂纹的影响’的研究让路。
到了第三天的时候,实验测试就正式开始了。
与此同时。
东港大学合金材料实验室,陈建林收到了武钢研究院发过来的实验报告,看着上面‘次品率降低数值’的数据,还是感觉有些不满意。
这个研究是陈建林非常重视的。
合金实验室有用虚假数据申请经费的情况,但有些项目也是用心去做的,武钢研究院的横向项目,就是他们非常重视的项目。
陈建林的个人水平还是比较高的。
不管是东港大学,还是国内材料研发圈子,对于他的能力评价都很高。
现在这个项目的进度,就让陈建林不满意了,他不明白为什么正常去做项目,很努力的去研究,进展却非常的缓慢。
这次提交上去的数据,本来预计能降低次品率百分之十以上,结果就只有不到百分之二的提升,数值实在是差太多了。
陈建林拧着眉头,给项目组开了会,随后单独找到了马文钧,谈了一下数据分析的问题。
马文钧是材料计算专家,项目推进还是要靠他才行。
可当发现项目的进展很小,陈建林顿时把